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鍋爐制粉設(shè)備故障及預(yù)防措施
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-3-10
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蕪湖發(fā)電廠裝有4臺125MW機(jī)組,于1992年至1997年分Ⅲ期、Ⅳ期各2臺機(jī)擴(kuò)建投產(chǎn)。每臺機(jī)組配上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG420/13.7-M418型鍋爐。每臺鍋爐配置兩套中間儲倉式熱風(fēng)送粉制粉系統(tǒng),2只296m3原煤倉,1只397m3煤粉倉,2臺給煤機(jī)(Ⅲ期為電磁振動式,Ⅳ期為皮帶式),2臺DTM320/580球磨機(jī)(Ⅲ期為沈陽重型機(jī)械廠生產(chǎn),Ⅳ期為洛陽礦山機(jī)械廠生產(chǎn)),2臺M9-26№15D離心式排粉機(jī)(四平市鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)),12臺GF-6型葉輪給粉機(jī)(沈陽電力機(jī)械廠生產(chǎn)),1臺LSF-400型螺旋輸粉機(jī)(兩爐合用)及其它木塊分離器,木屑分離器,鎖氣器等附件等。
前幾年的電力市場供需變化,機(jī)組調(diào)峰頻繁,滿負(fù)荷時(shí)段減少,作為鍋爐輔助系統(tǒng)的制粉系統(tǒng),造成了一定的松懈。然而,夏季迎峰度夏期間,隨著用電量的增長,負(fù)荷率的升高,給鍋爐制粉設(shè)備的正常運(yùn)行帶來了一定的壓力,運(yùn)行中相繼出現(xiàn)了不少故障,及時(shí)進(jìn)行了針對性處理。通過幾年來的運(yùn)行維護(hù)和改造經(jīng)驗(yàn),使我們進(jìn)一步認(rèn)識了制粉設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要性。
2存在問題
(1)給粉管補(bǔ)償器燒損現(xiàn)象嚴(yán)重。
(2)木塊分離器重錘側(cè)連桿斷裂頻繁,格篩脫落經(jīng)常發(fā)生。
(3)梅雨季節(jié),原煤斗、鋼球磨進(jìn)口落煤管、鋼球磨進(jìn)料斗堵煤現(xiàn)象嚴(yán)重,直接影響制粉出力,并且造成空磨運(yùn)行、筒體襯板螺栓斷裂頻繁、大小牙輪積粉、振動超標(biāo)等一系列問題。
(4)氣溫升高而造成鋼磨潤滑油粘度下降,前后主軸承漏油嚴(yán)重。
(5)鋼磨油系統(tǒng)冷油器水側(cè)堵塞現(xiàn),油温、瓦温上升。冷油起惞漏现象也时有发生?lt;br/>(6)燃煤揮發(fā)份高時(shí),易發(fā)生制粉系統(tǒng)的自燃與爆炸、粗粉分離器內(nèi)錐體積粉自燃、粉倉內(nèi)煤粉自燃(溫度高達(dá)200℃)等現(xiàn)象。
(7)鋼球磨進(jìn)口熱風(fēng)隔絕門時(shí)常發(fā)生卡澀現(xiàn)象。
(8)螺旋輸粉機(jī)故障率高,無法正常使用。
3設(shè)備改造措施
3.1消除輸粉管道的泄漏和自燃
針對原插入填料式補(bǔ)償器,運(yùn)行中極易發(fā)生外部泄漏和內(nèi)部積粉,燃用高揮發(fā)份煤種時(shí)容易自燃燒損,我們與江蘇姜堰波紋管廠聯(lián)合進(jìn)行相應(yīng)改造,設(shè)計(jì)生產(chǎn)了無焊縫八波補(bǔ)償器,內(nèi)襯防磨材料,波紋采用不銹鋼板,既處理泄漏又解決積粉自燃等缺陷。
3.2木塊分離器改造
由鏈錘手動改為就地電動操作。取消原重錘及拉鏈,增加曲柄及電動推桿,避免清理木塊等雜物時(shí)的頻繁撞擊而造成的格篩損壞脫落,消除了重錘脫落可能造成的人身傷害,還降低了運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度。
3.3為了減少原煤輸送過程中的堵塞,改善磨煤機(jī)的運(yùn)行狀況,進(jìn)行了多處設(shè)備改造
(1)原煤斗底部改為不銹鋼煤斗,振動式給煤機(jī)給煤槽底部敷設(shè)不銹鋼板,既解決原煤斗和輸煤槽的腐蝕缺陷,又增加了原煤流動性。
(2)原落煤管由于安裝時(shí)拐角多,磨損嚴(yán)重、補(bǔ)丁較多,下煤阻力大,經(jīng)常發(fā)生堵煤現(xiàn)象,故對8臺鋼球磨煤機(jī)的落煤管全部進(jìn)行了更換拉直。
(3)參照鋼磨筒體襯板方式,就鋼磨進(jìn)料斗尺寸設(shè)計(jì)安裝了料斗襯板,既保證了光滑流動防堵的需要,又確保了防磨的需要。并且,在料斗人空門上開設(shè)了φ200mm快關(guān)檢查孔,以便于運(yùn)行中的檢查。
(4)為降低維護(hù)工作量和提高設(shè)備運(yùn)行可靠性,將鋼球磨筒內(nèi)襯板改成無螺栓襯板。
(5)磨煤機(jī)大小牙輪的牛油潤滑改為稀油潤滑,增加自動噴油系統(tǒng),定時(shí)、定量噴氣噴油,潔凈了齒輪工作面,改善了人工加油工作的諸多不足。
3.4更換了磨煤機(jī)前后主軸承的油橡膠密封
廠家設(shè)計(jì)的鋼球磨煤機(jī)主軸承密封裝置是油浸盤根填料,當(dāng)潤滑油浸透后,由于在安裝填料時(shí)不可能是絕對同心,在運(yùn)行中相對空心軸承出現(xiàn)晃動擠壓而向外溢油不可避免,潤滑油的工作壓力越大,溢流就越多。根據(jù)我們的現(xiàn)場反復(fù)實(shí)踐,更換為U型橡膠密封圈(它既不浸油,又有一定的調(diào)整范圍)。并根據(jù)現(xiàn)場軸承潤滑情況,將潤滑油工作壓力重新進(jìn)行調(diào)整(由原來的0.12MPa降為0.08Mpa運(yùn)行),降低軸承低油壓保護(hù)定值。真正實(shí)現(xiàn)了鋼球磨油系統(tǒng)無泄漏運(yùn)行。
3.5改善潤滑油的冷卻效果
磨煤機(jī)潤滑油系統(tǒng)冷油器由原來的2LQF5W-A6F型管式換熱器改為LF6型阿法拉伐板式換熱器,運(yùn)行可靠性及冷卻效果得到很大好轉(zhuǎn)。
3.6減少積粉,杜絕自燃
為杜絕煤粉的自燃和爆炸,盡可能減少制粉系統(tǒng)積煤、積粉點(diǎn)的存在。我們進(jìn)行了鋼磨進(jìn)口熱風(fēng)道的改進(jìn):鋼球磨煤機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)道與方箱連接處的底部增加坡度,避免了原煤及鋼球(運(yùn)行中補(bǔ)加鋼球)的存積;根據(jù)我廠原煤使用情況及粗粉分離器運(yùn)行情況,將粗粉分離器內(nèi)錐體封閉停用。
3.7磨煤機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)隔絕門改造
將磨煤機(jī)進(jìn)口處的熱風(fēng)隔絕門由立式安裝改為水平安裝,轉(zhuǎn)軸部分增加銅套(滑動軸承),重新計(jì)算、調(diào)整膨脹間隙,改進(jìn)填料室,并由手動操作改為電動操作,使運(yùn)行的可靠性得到了大大的提高。
3.8螺旋輸粉機(jī)滾動軸承改滑動軸承
LSF-400型螺旋輸粉機(jī)全長57米,18節(jié),20只軸承(中間一只是雙軸承),雙電機(jī)、雙側(cè)驅(qū)動,設(shè)計(jì)時(shí)采用的滾動軸承與螺旋體傳動,潤滑脂潤滑,運(yùn)行經(jīng)常出現(xiàn)煤粉進(jìn)入軸承室,與潤滑脂混合,卡在軸承的滾子之間而使軸承卡死,這樣就造成每運(yùn)行10d至20d就要清洗或更換軸承,不但影響設(shè)備的正常運(yùn)行,而且維護(hù)工作量很大。我們根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和設(shè)備結(jié)構(gòu),將滾動軸承改為滑動軸承,利用煤粉的流動顆粒性能作為軸承的潤滑劑,把軸承蓋的軸封間隙擴(kuò)大,讓煤粉隨螺旋體的擠壓進(jìn)入軸承,從另一側(cè)出去,不斷進(jìn)入和流出,保證螺旋輸粉機(jī)的正常工作。設(shè)備改造后6a的運(yùn)行,故障率大大降低,運(yùn)行狀況相當(dāng)穩(wěn)定。
4運(yùn)行維護(hù)措施
4.1注意煤種的變化,加強(qiáng)表計(jì)分析,及時(shí)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整
(1)搞好輸煤系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作。加強(qiáng)原煤倉煤位的監(jiān)控,防止空倉;根據(jù)煤種、煤質(zhì)變化情況搞好搭配工作。
(2)遇揮發(fā)份高煤種時(shí),控制磨煤機(jī)出口溫度稍低運(yùn)行,阻礙煤粉的自燃。
(3)原煤潮濕時(shí),加強(qiáng)磨煤機(jī)進(jìn)口段的堵塞狀況的監(jiān)視與疏通,保證磨煤機(jī)出口溫度,以防止粗、細(xì)粉分離器的堵塞。
(4)給粉機(jī)高轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),要保證一次風(fēng)壓力,防止煤粉管內(nèi)自燃而造成對噴燃器和粉管補(bǔ)償器的損壞。燃用高揮發(fā)份煤種時(shí),更應(yīng)及時(shí)使用壓力冷風(fēng),來提高一次風(fēng)壓,降低一次風(fēng)溫。
4.2加強(qiáng)設(shè)備的巡檢和日常維護(hù)工作
(1)按規(guī)程認(rèn)真搞好制粉系統(tǒng)啟動前和運(yùn)行中的巡回檢查工作。重視粉倉吸潮閥運(yùn)行中的檢查和鍋爐啟停時(shí)的操作;不可忽視鎖氣器的運(yùn)行狀況。
(2)制訂并執(zhí)行好各類定期工作制度。如:定期加油制度、備用設(shè)備定期試驗(yàn)切換制度、粉倉定期降粉制度、木塊木屑分離器的定期清理、絞龍定期試轉(zhuǎn)、潤滑油定期化驗(yàn)等制度。
4.3搞好規(guī)范化檢修工作,提高設(shè)備的健康水平
大修時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行原煤倉和煤粉倉的清理工作,不留任何死角,必要時(shí)要進(jìn)行粉倉內(nèi)壁表面的光滑處理。
5效果
經(jīng)過幾年來運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累和大量的設(shè)備改造,我廠的制粉系統(tǒng)運(yùn)行狀況大大改善。近2年來,尤其是迎峰度夏期間,我們都實(shí)現(xiàn)了制粉設(shè)備無故障運(yùn)行,未發(fā)生制粉系統(tǒng)的堵塞與斷煤,未發(fā)生制粉系統(tǒng)的自燃與爆炸,4臺爐制粉單耗一直維持在21~24kWh/t煤的良好水平,為鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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